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真空碳酸鹽法脫硫工序改進(jìn)
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2016-05-26  閱讀

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在生產(chǎn)煉鐵用焦炭和用焦?fàn)t法生產(chǎn)城市煤氣時(shí),會(huì)產(chǎn)生大量有極高毒性的硫化氫和氰化氫,硫化氫的燃燒產(chǎn)物二氧化碳是環(huán)境污染的根源之一。為了脫除焦?fàn)t煤氣中的硫化氫和氰化氫等有害物質(zhì),改善周邊地區(qū)的空氣質(zhì)量和生態(tài)環(huán)境,某公司焦化廠從日本引進(jìn)了真空碳酸鹽法脫硫脫氰工藝技術(shù)。

該工序工藝為:用碳酸鹽脫除焦?fàn)t煤氣中的硫化氫,吸收富液在真空狀態(tài)下進(jìn)行解析;解析出的酸氣用克勞斯法生產(chǎn)硫磺,此工藝在國(guó)內(nèi)為s*創(chuàng)。由于該工藝在真空狀態(tài)下進(jìn)行解析,并且使用循環(huán)氨水的顯熱作為蒸餾熱源,吸收液的主要成分碳酸鈉可以再生,用海成分可以分解,因而具有蒸汽消耗少,過(guò)程氣量少,運(yùn)行費(fèi)用低,占地面積小,環(huán)保性好等優(yōu)點(diǎn),但該工藝在投入運(yùn)行后也出現(xiàn)一些問(wèn)題,主要是管線設(shè)備易堵塞,其中脫硫裝置堵塞問(wèn)題尤為突出。

一、脫硫裝置的原理

脫硫裝置的作用是:將焦?fàn)t煤氣中的硫化氫和氰化氫除去以獲得凈煤氣,同時(shí)將硫化氫和氰化氫酸性氣體回收共給SCL工序。用來(lái)脫除焦?fàn)t煤氣的吸收液的主要成分是碳酸鈉,溫度約35℃,吸收塔主要反應(yīng)如下:

Na2CO3+H2S―NaHCO3+NaHS

NaCO3+HCN―2NaCN+ NaHCO3

Na2CO3+CO2+H2O―2NaHCO3

通過(guò)反應(yīng)產(chǎn)生脫硫富液,在保持真空狀態(tài),塔頂絕對(duì)壓力為85/Hg,塔底絕對(duì)壓力為100/Hg的再生塔內(nèi),塔頂液體約為51.7℃沸騰,產(chǎn)生的水蒸氣與塔頂下來(lái)的富液在填料表面逆向接觸,析出酸性氣體,反應(yīng)如下:

NaHCO3+NaHS―Na2CO3+H2S

2NaCN+ NaHCO3―NaCO3+HCN

2NaHCO3―Na2CO3+CO2+H2O

析出的酸性氣體經(jīng)過(guò)降溫至27 ℃由真空加壓到絕對(duì)壓力150 KPa,再經(jīng)過(guò)冷卻分離后送往SCL工序。由于在酸汽產(chǎn)生的同時(shí)還要產(chǎn)生一些煤氣中夾帶的別的物質(zhì),如萘及在高溫高壓下反應(yīng)的聚合物,而這些物質(zhì)對(duì)所經(jīng)設(shè)備產(chǎn)生一定影響。因此,在吸收煤氣時(shí),如何消除這些物質(zhì)對(duì)設(shè)備的影響;及盡量脫出這些物質(zhì),就成為脫硫設(shè)備能否正常運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵因素。

二、脫硫裝置工藝改進(jìn)

1.脫硫裝置工藝

從洗苯來(lái)的焦?fàn)t煤氣入脫硫吸收塔的底部,與塔頂液體分布器下來(lái)的吸收液逆向接觸,凈化后的煤氣經(jīng)捕霧器后外送。吸收液經(jīng)富液泵升壓,貧富液換熱器升溫至再生塔頂,富液在再生塔內(nèi)解析出酸汽,吸收液得到再生。吸收液解析出硫化氫、氰化氫、二氧化碳等酸性氣體與水蒸氣一起從再生塔頂部逸出,往蒸汽分縮器冷卻至42℃,蒸汽冷卻至25 ℃,再經(jīng)氣液分離器后被夾套汽加熱升高約2℃,入真空泵后加壓,送至酸汽冷卻器,酸汽冷卻至40℃。經(jīng)酸汽分離器送往SCL工序。在蒸汽分縮器、蒸汽冷卻器、氣液分離器內(nèi)被分離的凝縮水收集到凝縮水槽。凝縮水的的大部分被凝縮水泵升壓后送往貧液泵進(jìn)口,從酸汽冷卻器、酸汽分離器出來(lái)的冷凝水,以及真空泵泄漏的少量潤(rùn)滑油,經(jīng)水封槽滿流至冷卻水槽。冷卻液槽內(nèi)含油的冷凝液,一天一次通過(guò)冷凝液泵送往機(jī)械化焦油氨水澄清槽。

2.存在的問(wèn)題及改進(jìn)

脫硫脫氫裝置運(yùn)行過(guò)程中,脫硫脫氫效果好,但由于酸汽中含有萘、油較多,在酸汽降溫過(guò)程中,萘易結(jié)晶集聚在冷卻設(shè)備酸汽冷卻器內(nèi),使得系統(tǒng)阻力增大,冷卻效果變差,氣體中夾帶量增加,對(duì)后續(xù)工序帶來(lái)不便。

為了解決現(xiàn)有問(wèn)題,即分析論證,我們對(duì)脫硫裝置作了一下改進(jìn):

1)在洗苯塔后入脫硫裝置前加設(shè)新捕霧器,減少煤氣中夾帶的萘及洗油;

2)控制終冷溫度,范圍在21~23 ℃,減少煤氣中萘的夾帶;

3)改造酸汽冷卻器,由臥式改為立式冷卻器,在出口加裝捕霧器,在酸汽分離器底部增設(shè)不定期用酸汽冷凝液進(jìn)行沖洗。

3.改進(jìn)后的效果

經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行后,經(jīng)分析比較,改造后有以下優(yōu)點(diǎn):

1)脫硫裝置堵塞現(xiàn)象減少,運(yùn)行時(shí)間增加,由原來(lái)的25天到基本消除堵塞現(xiàn)象;

2)由于運(yùn)行時(shí)間增加,減少了檢修次數(shù),節(jié)省消耗;

3)減少酸汽中的雜質(zhì),對(duì)SCL個(gè)部分運(yùn)行提供有力保障,減少后續(xù)工序堵塞的機(jī)率。

三、進(jìn)一步鞏固措施

為了進(jìn)一步穩(wěn)定脫硫裝置的運(yùn)行,我們又制定了對(duì)酸汽冷卻器、新捕霧器進(jìn)行定期吹掃,既保證風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)行又穩(wěn)定脫硫的運(yùn)轉(zhuǎn)。