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淺析一泵式采鹵工藝節(jié)能效果
2014-11-18  閱讀

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  【康沃真空網(wǎng)】隨著采用高壓電機(jī)作為動(dòng)力、高壓力大流量的離心在電廠鍋爐給水的綜合運(yùn)用,充分發(fā)揮熱電聯(lián)產(chǎn)效能,經(jīng)過(guò)多方考察、并充分征求設(shè)計(jì)院和泵廠意見(jiàn),我公司s*次采用將自備電廠多余電能直接作為采鹵動(dòng)力并通過(guò)7千米高壓采輸鹵管線及閥組合理分配給各生產(chǎn)井組進(jìn)行采鹵的技術(shù)。經(jīng)過(guò)一年的運(yùn)行,節(jié)能效果明顯。
  
  1、公司制鹽生產(chǎn)規(guī)模基本情況
  
  我公司現(xiàn)有真空制鹽系統(tǒng)四套,年產(chǎn)能力150萬(wàn)噸。1992年第一套生產(chǎn)能力9.5萬(wàn)噸/年真空制鹽裝置投產(chǎn),1999年第二套生產(chǎn)能力5萬(wàn)噸的特種鹽裝置投產(chǎn),2003年第三套年產(chǎn)18萬(wàn)噸鹽,2.8萬(wàn)噸無(wú)水硝制鹽母液回收鹽硝聯(lián)產(chǎn)裝置投產(chǎn),2007年第四套年產(chǎn)60萬(wàn)噸(國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)規(guī)模)鹽硝聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn),2008年實(shí)際產(chǎn)能為100萬(wàn)噸。經(jīng)過(guò)十多年的生產(chǎn)實(shí)踐和技術(shù)改造,公司生產(chǎn)得到較大的發(fā)展,連續(xù)10年保持了平均30%的增長(zhǎng)速度。目前制鹽生產(chǎn)能力已達(dá)到150萬(wàn)噸/年,熱電裝置的供熱能力達(dá)到180萬(wàn)噸/年,供電能力2億千瓦時(shí)/年,擁有倉(cāng)儲(chǔ)全自動(dòng)裝箱線及機(jī)器人堆碼系統(tǒng)和年吞吐量350萬(wàn)噸的運(yùn)輸碼頭,并建有省級(jí)10萬(wàn)噸碘鹽小包裝配送中心一座,另有30萬(wàn)噸碘鹽小包裝配送中心正投入使用,企業(yè)已跨入全國(guó)大型制鹽企業(yè)行列。
  
  2、礦山裝備發(fā)展情況
  
  2.1、原有情況
  
  2.1.1、采輸鹵設(shè)備情況:⑴10kV、400V配電室兩座,
  
  其中①1250kVA、10kVA———400V電力變壓器配套變電一座,②450kVA、10kV配電變配一座;⑵采鹵泵8臺(tái)其中400V電源有7臺(tái)、10kV電源1臺(tái),具體為:①DF46-50×10四臺(tái)(已拆除三臺(tái))、②DF85-67×8一臺(tái),電功率280kW、③DF155-67×8B采鹵泵一臺(tái),電機(jī)功率280kW、④EMC80(I)×8A采鹵泵一臺(tái),電機(jī)功率250kW,⑤10kV電源有1臺(tái)即DF155-67×8采鹵泵一臺(tái)高壓電機(jī)450kW;⑶輸鹵泵2臺(tái):DF280-43×2輸鹵泵一臺(tái),電機(jī)功率110kW、DF280-43×4輸鹵泵一臺(tái),電機(jī)功率220kW;⑷深井水源及配套泵2臺(tái):流量為50t/h、80t/h的潛水式深井泵各一臺(tái),作為設(shè)備冷卻及回水不足短時(shí)補(bǔ)充,電機(jī)功率分別為22kVA、37kVA。為節(jié)約能量和減少水泵啟停頻率,采用變頻器進(jìn)行調(diào)控;(5)輸鹵回水管線:Φ219×8管線于1992年10月投用,作為回水用;Φ325×10管線于2000年10月投用,作為輸鹵用。
  
  2.1.2、鹽井情況
  
  礦區(qū)原有井組四對(duì)連通井組:⑴老井組安1、2、4、5井(壓力連通、自然溶通):建成于1992年8月,因多井連通存在一定隱患,按省市國(guó)土資源部門(mén)要求于2005年底強(qiáng)制關(guān)閉;⑵定向井安6-8井:建成于2000年4月;⑶水平井組安7-9井:建成于2001年6月;⑷強(qiáng)制定向壓裂連通井組安10-11井:建成于2005年8月。
  
  2.2、改擴(kuò)建后生產(chǎn)現(xiàn)況
  
  2.2.1、擴(kuò)建后現(xiàn)有設(shè)備:⑴主管線:新增距離6500m、規(guī)格為¢529×11螺旋焊接鋼管采輸鹵管線并行兩條,正常運(yùn)行壓力承壓等級(jí)6.5MPa、試驗(yàn)壓力9.7MPa。在管線兩側(cè)配備超壓安全閥和流量監(jiān)控等DCS自控系統(tǒng),在線跟蹤檢測(cè)管線可能發(fā)生的泄漏事故;⑵輸鹵泵SLZA150-250A四臺(tái),電機(jī)功率分別是110kW;正常兩開(kāi)兩備,采用變頻節(jié)電和壓力連鎖控制,確保安全節(jié)能;⑶采鹵泵DF450-60(I)×11,計(jì)三臺(tái),高壓電機(jī)1400kW(6kV電壓)。
  
  本次一泵直壓式采鹵規(guī)劃主要設(shè)計(jì)構(gòu)想:(1)采鹵泵動(dòng)力消耗巨大,如果按現(xiàn)有老系統(tǒng)購(gòu)買(mǎi)公用電網(wǎng)上電力,正常電價(jià)在0.624元/度,而公司新上自備電站電力容量存在一定富余,且電價(jià)成本僅0.3元/度左右,按現(xiàn)有采鹵產(chǎn)量規(guī)模、每年需耗電在2000萬(wàn)度左右,僅此一項(xiàng)每年可節(jié)約電費(fèi)650萬(wàn)元;(2)電力穩(wěn)定性需要、降成本需要;(3)直接采鹵工藝成熟可靠:鹽井距離適中、輸送壓降小。下面將會(huì)重點(diǎn)進(jìn)行分析對(duì)比有關(guān)試采情況。
  
  2.2.2、新增鹽井有七對(duì),總生產(chǎn)井組累計(jì)10對(duì)計(jì)20口。由于六十萬(wàn)噸制鹽新項(xiàng)目配套需要,公司投入4000多萬(wàn)元于2006年1月至2007年9月間在新老采礦區(qū)域上增設(shè)鹽井14口,采用技術(shù)先進(jìn)成熟可靠的強(qiáng)制連通對(duì)接技術(shù),并全部實(shí)現(xiàn)對(duì)接成功。這些井組的特點(diǎn)有(1)采用石油系列生產(chǎn)套管:材質(zhì)等級(jí)高、井徑大、流量大、維護(hù)容易;(2)地面井距大,水平段距離長(zhǎng),井組控制儲(chǔ)量大;(3)每井組有單獨(dú)的進(jìn)出鹵管網(wǎng),并安裝電磁流量計(jì),利于井組開(kāi)采監(jiān)控和采鹵量的計(jì)算。為克服部份井組距生產(chǎn)廠區(qū)距離較遠(yuǎn)的矛盾,采用管匯集中控制方案,安排專(zhuān)人值班,便于數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集準(zhǔn)確和生產(chǎn)調(diào)控需要;(4)每對(duì)井組壓力流量等參數(shù)采用DCS集中控制顯示,利于井組生產(chǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控。
  
  2.3、建設(shè)前后設(shè)備情況比較:(1)原有的采鹵泵(四臺(tái))按設(shè)備銘牌總的注水能力應(yīng)為680m3/h。實(shí)際上迭加運(yùn)行后總采鹵量在400m3/h。設(shè)備出率下降41.2%?,F(xiàn)有的采鹵泵(三臺(tái))按設(shè)備銘牌總的注水能力應(yīng)為1350m3/h。兩臺(tái)迭加運(yùn)行920m3/h,設(shè)備出率超+2.2%;(2)原有的輸鹵泵(兩臺(tái)揚(yáng)程不同)按設(shè)備銘牌總的輸出能力是560m3/h。正常一開(kāi)一備,實(shí)際上輸出量在300m3/h+7.1%。現(xiàn)有的四臺(tái)輸鹵泵按設(shè)備銘牌總的輸出能力是1200m3/h。實(shí)際運(yùn)行時(shí)為兩開(kāi)兩備,兩臺(tái)輸鹵泵實(shí)際輸出量在900m3/h,超+12.5%;(3)功率消耗比較:從上面幾組數(shù)據(jù)可以看出,由于技改投入因素,資源配備更合理,綜合能耗水平大幅下降。
  
  3、重點(diǎn)介紹現(xiàn)有采注輸系統(tǒng)節(jié)能降耗情況
  
  3.1、輸鹵管道節(jié)能顯著
  
  原有的¢325輸鹵管道,由于單一輸鹵運(yùn)行內(nèi)壁存在結(jié)垢,造成輸送阻力加大,正常壓力在1.8MPa,流量在300m3/h左右,電耗水平在0.8度/方鹵。而現(xiàn)有的采鹵輸鹵管道為¢529×11的復(fù)線高壓管,每年正常進(jìn)行一次交替輪換使用。由于管徑大、阻力小、輸鹵壓力在0.6MPa,流量可達(dá)900m3/h左右,輸鹵電耗0.24度/方鹵。如果按現(xiàn)有年輸鹵560萬(wàn)方,依計(jì)可節(jié)電314萬(wàn)度、折合196萬(wàn)元。
  
  3.2、采鹵注水系統(tǒng)節(jié)能顯著
  
  原有采鹵系統(tǒng)分兩部份組成:一是水源為公司制鹽回水和地下深井水,二是采鹵泵為礦區(qū)多臺(tái)不同流量的采鹵泵疊加運(yùn)行采鹵,由于設(shè)備陳舊,水泵效率正常在65%以下,加之多臺(tái)疊加運(yùn)行時(shí)泵壓調(diào)整難度大,能量損失嚴(yán)重,與此同時(shí)大功率(250千瓦)低壓電機(jī)熱損失和無(wú)功損失較大。加之生產(chǎn)鹽井僅有三對(duì),要達(dá)到采鹵量300m3/h能力時(shí)注水泵的揚(yáng)程要加大、動(dòng)力消耗須增加。而現(xiàn)在采鹵方式為一泵式采鹵,即通過(guò)管道直接將水源從公司儲(chǔ)水池、由大流量采鹵泵通過(guò)6.5千米長(zhǎng)高壓注水管直接壓到礦區(qū)、由管匯閥組控制分配到各對(duì)采鹵井中,減少回水環(huán)節(jié),z*大優(yōu)勢(shì)是高壓電機(jī)作為動(dòng)力時(shí)能量損失小,大流量水泵效率達(dá)80%以上。
  
  3.3、調(diào)峰生產(chǎn)意義、效果
  
  表1用電周期間的價(jià)差
  
  3.3.1、介紹鹵池、水池儲(chǔ)備
  
  礦區(qū)原有的鹵水池儲(chǔ)鹵能力在800m3,可調(diào)節(jié)量在500m3左右,再加上新井建槽,對(duì)設(shè)備在峰平谷用電時(shí)調(diào)峰能力小,電力能耗一直沒(méi)有下降的趨勢(shì),致使采鹵生產(chǎn)成本偏高在3.4元/m3,直接影響制鹽的生產(chǎn)成本。
  
  現(xiàn)有的鹵水池儲(chǔ)鹵能力在12430m3,可調(diào)節(jié)余量在9000m3左右。采鹵水源儲(chǔ)水能力在18000m3,可調(diào)節(jié)余量為12000m3。因此根據(jù)大工業(yè)用戶(hù)電價(jià)在峰平谷三個(gè)時(shí)段電價(jià)差價(jià)大的特點(diǎn),我們可以確保在生產(chǎn)供需平衡的基礎(chǔ)上適度調(diào)峰,可以有效降低電費(fèi)生產(chǎn)成本。
  
  3.3.2、介紹采鹵能力可變調(diào)節(jié)量方案:現(xiàn)有鹽井10對(duì)。按照設(shè)計(jì)每組井達(dá)到正常生產(chǎn)期時(shí)z*大采鹵能力為100m3/h,依此礦區(qū)z*大采鹵能力在850m3/h左右。如果新井正常生產(chǎn)后可新增產(chǎn)能100m3/h。
  
  3.4、可操作方案比選。
  
  表2方案一用電峰平13小時(shí)調(diào)節(jié)

淺析一泵式采鹵工藝節(jié)能效果
  
  表3方案二用電峰平9小時(shí)調(diào)節(jié)
  
  按制鹽總產(chǎn)5160噸/日,鹵耗3.8計(jì),日供鹵19608方,817方/時(shí),調(diào)節(jié)量則更少。按制鹽4600噸/日,鹵耗3.8計(jì),日供鹵17480方,728方/時(shí),可按方案二調(diào)峰。但是依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,適度調(diào)整運(yùn)用這兩種方案進(jìn)行交叉,同時(shí)會(huì)帶來(lái)更好效果。
  
  3.5、經(jīng)濟(jì)分析
  
  根據(jù)16個(gè)月生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)果來(lái)分析,新系統(tǒng)投入后實(shí)際方鹵電耗為3.12度/方,比原來(lái)4.158度/方下降1.038度/方,16個(gè)月累計(jì)采輸鹵834萬(wàn)m3,2008年實(shí)產(chǎn)鹵水620萬(wàn)m3。如果按購(gòu)網(wǎng)綜合電價(jià)0.60元/度計(jì),因采用高壓電機(jī)和高壓注水設(shè)備效率提高因素年節(jié)電386萬(wàn)元。如果按現(xiàn)有公司燃煤發(fā)電成本0.30元/度,實(shí)際購(gòu)網(wǎng)綜合電價(jià)在0.6元/度進(jìn)行綜合測(cè)算,每度電節(jié)省0.30元,按全年產(chǎn)鹵620萬(wàn)m3,因電費(fèi)差價(jià)全年可節(jié)電費(fèi)用186萬(wàn)元。兩項(xiàng)合計(jì)全年可節(jié)電費(fèi)572萬(wàn)元。同時(shí)高壓電機(jī)穩(wěn)定性增強(qiáng)和自備電力保證程度增加,加之現(xiàn)有設(shè)備配件費(fèi)用降低等諸多有利因素。
  
  4、結(jié)束語(yǔ)
  
  由此可見(jiàn),像采區(qū)與加工廠不在同一地點(diǎn)、距離在20公里以?xún)?nèi)的礦區(qū),采用高壓電機(jī)、調(diào)整注水地點(diǎn),并采用注水動(dòng)力一泵式采鹵工藝,比原有采鹵工藝成本將有大幅度下降。如果進(jìn)一步完善采輸鹵配套設(shè)施如鹽井?dāng)?shù)量、鹵池儲(chǔ)備增加,加之變頻節(jié)電技術(shù)應(yīng)用,將更有利調(diào)峰節(jié)電,預(yù)計(jì)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益更加顯著。